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宁夏某电厂4号机1月10日异常停运分析报告

宁夏某电厂4号机1月10日异常停运分析报告

* 来源 : 电力安全生产 * 作者 : 中为电子 * 发表时间 : 2020年03月31日 * 浏览 : 4853

一、事件分析

 

设备简况:

宁夏某发电有限责任公司#4机组容量为330MW,锅炉系北京巴布科克.威尔科克斯(B & W)有限公司生产,亚临界参数、一次中间再热、单汽包、自然循环水管式煤粉炉。每单元系统配置一台330MW汽轮发电机组。水冷壁采用膜式全焊结构,由钢管和扁钢制成,钢管为光管φ60x7.5mm20G,内螺纹管φ60x7mm,SA-210A1,扁钢为 6×15mm#20钢。管节距为75mm,炉膛深12300mm,宽14100mm,高49850mm,(由前后水冷壁下集箱到顶棚),共有水冷壁管700根。


事前工况:

运行方式:#4机组有功290MW,AB引风机、AB送风机、AB—次风机、AB空预器、ABCDE磨煤机运行。主汽压力16. 60Mpa、主汽温度541°C、再热压力3.5MPa、再热汽温度538°C、炉膛负压为-70Pa。


事件经过:

2020年1月10日18: 49: #4锅炉炉膛压力由-30Pa突升至510Pa,吸、送风机自动切手动,给水流量由959T/H升至1104T/H,炉检漏仪第3、4、6点分贝值由36、37、42dB升至66、70、65dB,就地检查炉膛后墙33m处声音大,申请中调同意#4机负荷减至200MW,维持#4锅炉各参数稳定。

10日21:50:申请调度同意#4机组停机;

10日22: 09: #4 锅炉 MFT;

10日22:19: #4汽轮机打闸,#4发电机解列。


原因分析:

1、从泄漏部位分析:泄漏管为后墙A1与A2燃烧器(标高25m)之间直管,距A2燃烧器有5根管(见附件2),无吹灰器设备,可以排除因磨损和吹损致使管壁减薄;

2、锅炉后墙水冷壁标高25米,从南向北第61根管,管壁腐蚀减薄,造成泄漏,吹损附近4根管,见附件1;

3、 入炉煤硫分{St,ad (%)} 1. 6,硫分高是造成雨温腐蚀直接原因,见附件3。


暴露问题:

1、2019年10月份机组C级检修水冷壁检查不仔细,泄漏部位未查出;

2、泄漏部位为后墙A1与A2燃烧器(标高25m)之间,以往检查未发现有腐蚀情况,重视度不够。    


防范措施:

1、 更换泄漏管1根及吹损减薄管4根,对A1-A4、E1-E4喷燃器区域的水冷壁管检查,未发现异常;

2、   2020年机组检修对4台锅炉后墙水冷壁检查,并进行防腐喷涂

 

二、防范措施落实表 

措施内容

责任部

1  

更换泄漏管1根及吹损 减缚管4根,对A1-A4、 E1-E4喷燃器区域的水 冷壁管检查

检修部

2

2020年机组检修对4台 锅炉后墙水冷壁检查,并 进行防腐喷涂处理

检修部