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3月21日某电厂5号机组异常停运分析报告

3月21日某电厂5号机组异常停运分析报告

* 来源 : 电力安全生产 * 作者 : admin * 发表时间 : 2021年09月07日 * 浏览 : 60

一、事件分析

机组编号

5号机组

停机时间

2020年03月21日 06:16

设备简况:

#5机组容量为330MW,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产,型号HG-1025/17.5-PM32,亚临界自然循环、单炉膛∏型布置、平衡通风、正压直吹四角切圆燃烧、一次中间再热、露天布置固态排渣燃煤炉。炉架采用全钢架结构,燃用晋东南贫煤。配套哈尔滨锅炉厂设计制造的回转式空气预热器。

2013年6月某工程有限公司进行了脱硝空预器技术改造,改造后换热元件分为2 层布置,热端1050mm,冷端900mm。

2016年4月更换B空预器推力轴承,型号为29488EMB/FAG,供货厂家为中国机电控股有限公司。

2017、2018年C修期间检查推力轴承无异常,轴承室变速箱定期换油

2019年9月C修期间:更换冷端蓄热元件;三向密封更换和调整;检查导向轴承、推力轴承无异常,轴承室换油;变速箱换油;检查调整烟气侧档板门和二次风侧档板门,开关到位且严密性符合要求;试车正常。

设备运行期间对空预器轴承进行油位、油温、听音等定期巡检,未发现异常。

事前工况:

2020年03月21日05:49, #5机组负荷226MW,AGC投“R”模式,锅炉主蒸汽流量776t/h,带城区供热155.3t/h,主汽压力15.69MPa,主/再热蒸汽温度538/534℃,制粉系统A、B、C磨运行,A、B送风机、引风机运行,A、B一次风机运行。A、B空预器主驱运行,电流分别为8.92/9.14A,入口烟温分别为371/356℃。B空预器导向轴承推力轴承温度分别为34.7/35.4℃。

事件经过:

05:49:57,B空预器主驱电流突然快速上升,05:50:30,电流21.49A,主驱跳闸,辅驱联启后电流仍大幅波动,最高为25A。05:50:48,B空预器转子停转信号发出,值班人员立即就地检查B空预器确已停转,监盘人员解除AGC、CCS,投入功率回路,快速减负荷、减供热。05:55:03,B空预器出口烟温大于200℃,跳闸信号发出,延时120秒后,B引、送风机跳闸,RB信号发出,因解除CCS控制,未实际触发RB保护动作(RB保护需在CCS状态下触发)。监盘人员投入AA1、2、4油枪助燃,继续减负荷、减供热蒸汽量,停运C磨。

06:01:02,负荷减至165MW,A空预器主驱电流开始波动,06:12:16,主驱跳闸,辅驱联启。06:14:10,A空预器转子停转信号发出。06:14:30,A空预器出口烟温大于200℃,跳闸信号发出,延时120秒后,06:16:30,A引、送风机跳闸,MFT发生,锅炉灭火,汽机跳闸,发电机解列,厂用电切备用电源正常。检查保护,首出原因“两台引风机全停”(我厂原始设计无“两台空预器全停”MFT保护,经查阅DL∕T 5428-2009 《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》中未作相关要求)。

检修到场后,对A、B空预器进行盘车,盘车不动,检查空预器润滑油系统油位正常,减速机下部联轴器无异常。开启人孔门冷却,检查烟、风侧均无掉片掉包现象。08:35,A空预器手动盘车正常,启动主驱运行,电流8.8A。检查B空预器一二次风室、扇形板间隙、密封片无异常,继续通风冷却,手动盘车困难。继续检查超越离合器、减速机,未见异常。

16:30,经调度同意,#5机组单侧空预器启动。16:45锅炉点火,18:45并列,逐步恢复城区供热。

机组并列后,继续对B空预器推力轴承进行检查,检查油位、油质正常,22:10发现推力轴承(推力向心滚子轴承29488EMB/FAG)内套环向开裂,柱状滚动体保持架断裂,滚柱偏斜与轴承内外圈卡死,造成空预器转子无法转动。

原因分析:

1、B空预器推力轴承内套环向开裂,柱状滚动体保持架断裂,滚柱偏斜与轴承内外圈卡死,转子无法转动,是B空预器跳闸的原因。初步判断为轴承质量问题,待轴承拆下后进一步金相分析,查找轴承损坏原因。

2、B空预器卡涩跳闸后,由于带供热运行,锅炉热负荷较高(主汽流量776t/h相当于260MW电负荷),机组减负荷、风量转移过程时间较长,导致A空预器冷却风量降低,使 A空预器出口烟温上升,导致A预热器卡涩停转,机组跳闸。

暴露问题:

1、轴承质量可靠性差,使用4年出现轴承损坏。

2、检修期间对空预器重点部位检查不全面,状态检修诊断手段不足,未及时发现轴承故障隐患。

3、B空预器卡涩跳闸后,由于带供热运行,锅炉热负荷较高(主汽流量776t/h相当于260MW电负荷),机组减负荷、风量转移过程时间较长,导致A空预器冷却风量降低,使A空预器烟温升高。

防范措施:

1、更换#5机组B空预器推力轴承,对旧轴承损伤部位进行金相分析,查找原因。

2、加强新轴承质量验收把关,确保轴承质量。

3、进一步完善空预器检修项目计划和验收标准,加强对空预器推力和导向轴承检查,保证运行正常。

4、强化运行人员技能培训,完善事故应急预案,并将事故工况通过仿真机模拟训练,切实提高运行人员快速反应和应急处置能力。

二、防范措施落实表

序号

措施内容

1

更换#5机组B空预器推力轴承,对旧轴承损伤部位进行金相分析,查找原因。

2

加强新轴承质量验收把关,确保轴承质量。

3

进一步完善空预器检修项目计划和验收标准,加强对空预器推力和导向轴承检查,保证运行正常。

4

强化运行人员技能培训,完善事故应急预案,并将事故工况通过仿真机模拟训练,切实提高运行人员快速反应和应急处置能力。